隐患,往往在看似平稳的运行中悄然潜伏。下面通过记录硝铵车间两次应急处置,来看看日常隐患排查治理的重要性。
实录一:稀酸泵跳车,低压反应冷凝器液位告急
硝酸生产采用双加压工艺,低压反应冷凝器的稳定运行至关重要。一次夜班期间,负责从低压反应冷凝器向吸收塔输送稀硝酸的稀酸泵突然跳车。控制室内,DCS屏幕上低压反应冷凝器的液位指标开始迅速攀升。
操作人员立刻警觉:“液位失控!”如果不能及时恢复供酸,液位持续升高,不仅会破坏反应条件,影响产品质量,还可能导致停车,甚至引发更严重的安全事故。这个服务于核心设备的“小泵”故障,瞬间将整个硝酸系统推向了危险边缘。
险情就是命令。当班人员迅速反应:主控操作员立即监控相关设备情况;另外的工人则携带对讲机,快速奔向现场,确认备用泵状态并准备手动操作。所有人的目光都紧盯着屏幕上那条快速变化的液位曲线。
时间一分一秒过去,现场操作人员发来反馈:“备用泵状态良好,启动!”终于,备用泵运行指示灯亮起,稀硝酸重新注入反应器。在团队的紧密配合下,低压反应冷凝器的液位被成功控制,并逐渐恢复正常。
启示一:服务于关键设备的辅助系统,其稳定性同样不容忽视。任何一个小环节的失效,都可能成为威胁全局的重大隐患。
实录二:循环水升压泵停摆,氧化炉氨气供应受胁
另一次更为惊险的经历发生在循环水系统。为氨蒸发器提供冷却水的循环水升压泵,毫无预兆地跳停了!氨蒸发器的冷却效果瞬间下降,导致氨蒸发量急剧减少。这直接威胁到氧化炉的“口粮”——氨气的稳定供应。
氧化炉是硝酸生产的源头,其温度和关键的氨空比(氨气与空气的比例)必须严格控制。氨气供应不足,氧化炉温度将剧烈波动,效率骤降。更危险的是,氨空比失衡极易触发安全联锁,导致氧化炉跳车,甚至存在爆炸风险,直接掐住了核心工艺的“咽喉”。
应急处置再次迅速展开。现场操作员第一时间前往现场启动备用升压泵;主操和班长密切关注氧化炉的温度和氨空比参数变化;现场操作人员快速就位,配合主控指令手动调节相关阀门,力求尽快恢复蒸发器冷却效果和氨气流量。
操作室内气氛紧张,屏幕上氧化炉的参数在报警边缘剧烈波动。备用泵启动后的水流声通过现场对讲机隐约传来,蒸发效果开始恢复。经过一番紧张的参数调整,氧化炉的运行状态终于被艰难地稳定在安全区间内。
启示二:保障核心工艺稳定运行的公用工程系统,其可靠性是安全生产的基础。对这些系统的隐患排查,必须细致入微,容不得半点马虎。
这两个发生在硝酸岗位的应急处置案例,清晰地揭示出:隐患并非遥不可及,它就潜藏在日常运行的辅助设备、公用工程之中。只有时刻保持警惕,练就一双发现隐患的“火眼金睛”,具备“个个会应急”的过硬本领,才能确保装置长周期安全稳定运行。
作者:重庆富源化工有限公司硝铵车间硝酸岗位操作员 周铜
来源:中国化学品安全协会
编辑:静安
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