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10起离心机典型事故案例分析及反思(附视频)
2026-03-1218

离心机在制药、化工工业应用极广,其仍是当前化工中间体、医药原料药等生产工艺中固液分离的主要设备。但是化工、制药工业生产中离心分离过程一般都涉及到易燃易爆溶剂,离心机在运行过程中的安全性已成为选型的首要要求,如果操作不当或缺乏必要的安全保护措施,极易引发火灾爆炸事故。

一、10起离心机典型事故案例

事故案例1:菏泽某化工企业“4·22”较大爆炸事故

2025年4月22日,菏泽某化工企业发生一起较大爆炸事故,造成3人死亡、3人受伤,直接经济损失1104.39 万元

经调查认定,该事故是一起因企业非法生产危险化学品叠氮化钡,工艺技术不可靠、安全设施未设计、安全条件不具备、风险辨识不全面、安全培训走形式,刮铲离心机内叠氮化钡时操作不当,属地党委、政府和有关部门履职不力,造成的较大生产安全责任事故,且企业存在谎报情形。

事故直接原因事故企业操作人员使用不锈钢工具刮铲附着在滤布上的叠氮化钡滤饼时,不锈钢工具与叠氮化钡滤饼撞击或摩擦引发叠氮化钡爆炸。

1.爆炸物鉴定和分析

根据山东省基本化工产品质量监督检验站出具的检验报告,结合原料产品出入库记录、生产记录、调查询问、化学原理分析,事发时离心机内的物料是叠氮化钡。

2.引爆过程分析

根据叠氮化钡的危险特性,叠氮化钡受撞击、摩擦、震动、遇高温、明火或其他点火源可发生爆炸,通过查看分析监控视频,离心后的叠氮化钡滤饼结块密实,2名操作人员使用不锈钢工具刮铲附着在滤布上的叠氮化钡滤饼时,多次用力铲击,撞击或摩擦引发叠氮化钡爆炸。

事故案例2:?福建某新材料企业离心机着火事故

2025年3月28日,?福建某新材料企业800吨/年2,3-二甲基2,3-二苯基丁烷生产线试生产期间,离心机密闭腔体未提供氮气保护,高速运转产生的静电引起离心机内可燃物质着火,具体原因正在进一步调查中

事故案例3:福建某生物科技企业102车间一楼发生离心机闪爆事故

2025年3月28日,福建某生物科技企业102车间一楼发生离心机闪爆事故,造成1人死亡,并引发火灾,直接经济损失约274.68万元。
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事故直接原因:公司102车间LK离心机岗位员工唐X违反离心机标准操作规程,在离心机密封不严且氮气置换时间不足的情况下,启动了离心机并打开进料阀进料,导致离心机腔体内异丙苯等易燃物质产生的可燃蒸汽与空气中的氧气形成爆炸性混合气体,遇离心摩擦产生的静电火花发生闪爆,并引发火灾。

事故案例4安徽某药业有限公司闪爆事故

2024年9月13日,安徽某药业有限公司504车间在进行瑞舒伐他汀钙原料药生产过程中,因操作不当发生闪爆,造成1人死亡。

事故的直接原因:员工违规操作在离心机氮气保护气管未连接的情况下,擅自打开手阀投入物料,导致氮气保护失效,离心机内易燃液体蒸气与空气混合达到爆炸极限,遇静电火花引发闪爆

事故案例5:福建某科技有限公司火灾事故

2024年4月14日,福建某科技有限公司103车间一楼醇析离心机发生火灾事故,事故导致1人死亡,直接经济损失约204万元。

事故的直接原因:操作工违反了醇析离心机安全操作规程进行操作,离心机开车前未通过氮气置换,醇析离心机氧含量检测系统和氮气置换系统未能有效启动,离心机内发生闪爆、起火,飞溅出带火物料,点燃现场可燃物,形成火灾

事故案例6某离心机厂家调试闪爆事故

事故经过:调试人员在调试新装离心机时,违规打开视窗,导致氮气保护失效,引发闪爆。

事故原因分析:调试人员安全意识淡薄,违反操作规程;企业对调试人员的安全培训不足,未强调氮气保护的重要性,也未对调试过程进行有效监督。

事故案例7上海某药业有限公司爆炸事故

事故经过:离心机在运行时,内部的正庚烷发生爆炸和燃烧,造成1人重伤、2人轻伤,过火面积100㎡。

事故原因分析:离心机惰化保护不到位,未有效充入氮气;设备的静电接地装置可能存在问题,导致静电积聚,引发爆炸。

事故案例8江西某化工有限公司爆炸事故

事故经过2016年2月20日,江西XX化工有限公司咪鲜胺胺化工段离心机岗位发生一起爆炸事故,造成1人死亡,直接经济损失86.5万元。  

事故原因分析:*昌、王*保为离心岗位操作工,将二楼成盐釜内的离心母液(含少量胺盐、大量甲苯)放入离心机的过程中,离心母液与管道(钢衬四氟)内壁发生磨擦产生静电,同时滤布尺寸偏大,在离心机旋转过程中,滤布与离心机上盖内部发生摩擦也产生静电。静电导出不良导致静电集聚。 

*昌、王*保违反操作规程,在未进行充氮置换离心机内空气的情况下(操作规程未明确谁开启氮气),离心机内离心母液挥发出的甲苯蒸气与离心机内的空气混合,形成易燃易爆混合气体。

当易燃易爆混合气体遇到静电后发生燃烧爆炸是此次事故发生的直接原因。

事故案例9:吉林某制药公司离心机发生爆炸

事故概况2008年11月7日,吉林某制药公司车间6号反应釜工位,未在充氮保护的情况下对离心机进行上料操作,含哌嗪的甲苯溶液进入高速旋转的离心机,产生静电火花引爆了甲苯混合气体,致使离心机发生爆炸,造成1人当场死亡,事故导致直接经济损失70余万元。

事故案例10浙江某企业爆燃事故

事故经过:操作工在未开启氮气阀门进行保护的情况下,打开下料阀门并开启离心机,甲苯进入高速旋转的离心机大量挥发,形成爆炸性混合气体,遇静电火花引发爆炸,造成1人死亡,车间设备厂房全部被毁。

事故原因分析:操作人员违规操作,未按规程开启氮气保护;企业对操作规程的执行监督不到位,未及时发现和纠正违规行为。

二、有关离心机法规、标准

法规1:《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三(2017)121号)第十一条规定 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

法规2《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技〔2015〕75号)第二款危险化学品领域第12条 三足式离心机,淘汰原因:开放式操作设备,易产生震动、挤压、物料喷溅等危险,安全系数较低。淘汰类型:禁止使用。代替的设备:压滤机或全自动离心机替代。

法规3:《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅[2020]38号)第二款淘汰落后的设备第1条:敞开式离心机。缺乏有效密封,在使用过程中物料及其蒸汽外溢带来较高风险。淘汰类型:限制。在涉及易燃、有毒物料的生产装置或场所禁用。代替的设备:使用密闭式离心机。

法规4:《离心机安全要求》(GB 19815-2021)5.7.3.1条,离心机处理具有挥发性、易燃或易爆物料时,应符合密闭要求,与易燃易爆物料接触的密闭腔体应提供可靠、稳定的惰性气体保护;在惰性气体保护失效时,应具备报警和停机功能。

5.7.3.2条,离心机应设置可靠的接地装置,并有明显的接地标志。

三、事故反思

从组织角度对这10起离心机典型事故案例进行分析,需要跳出“操作工违规”的表象,深入审视企业在管理体系、组织文化、制度执行、资源配置和责任落实等方面的系统性缺陷。以下是基于组织视角的深度剖析:

(一)操作层级的失效:是“人的不安全行为”,更是“管理的失控”

现象:

员工未开启氮气、使用不锈钢工具铲料、违规打开视窗

操作规程被普遍违反,甚至出现“规程未明确谁开氮气”的低级漏洞

组织层面的问题:

培训体系失效:安全培训流于形式,未真正让员工理解“为什么必须充氮”“静电如何产生”“爆炸的条件是什么”。

规程可操作性差:规程内容复杂、职责不清、关键步骤未量化(如“氮气置换时间不足”缺乏明确标准)。

监督机制缺失:管理层对操作过程“视而不见”,缺乏日常巡查、视频回看、行为观察等手段。

反思:  

组织不能将安全责任“甩锅”给一线员工。操作工的每一次违规,都是管理体系的“照妖镜”。

(二)管理体系的漏洞:制度“写在纸上”,未“落在现场”

现象:

试生产阶段事故频发

氮气管未接、氧含量监测未启用、设备未调试完成即投用

离心机密封不严、滤布尺寸不符、静电接地不良

组织层面的问题:

变更管理缺失:试生产、新设备调试、工艺调整未纳入变更管理流程,风险评估未做或走过场。

设备投用前检查制度缺失:未建立设备启动前的安全确认清单(PSSR)。

隐患排查流于表面:查出的问题多集中于“劳保穿戴”“记录填写”,对工艺安全、设备本质安全的隐患视而不见。

反思:  

组织需要用“流程”来管安全,而不是用“感觉”来管安全。每一次事故背后,都有一项制度没落地。

(三)组织文化的缺失:安全是“口号”,不是“信仰”

现象:

谎报事故

员工普遍违规,管理层“睁一只眼闭一只眼”

安全培训“走过场”,考核“放水”

组织层面的问题:

领导力缺失:管理层未真正把安全放在第一位,重生产、轻安全

安全价值观未内化:员工不认为安全是自己的事,认为“管得太严耽误干活”

激励与问责失衡:只罚不奖,员工“怕被罚”多于“想安全”,导致隐瞒、推诿、敷衍

反思: 

安全文化的核心是“人”。如果组织不能营造“人人讲安全、层层守底线”的氛围,再好的制度也会被“绕过去”。

(四)组织边界的模糊:职责不清、责任悬空

现象:

“操作规程未明确谁开启氮气”

调试人员违规操作,无人监督

属地政府、监管部门履职不力

组织层面的问题:

岗位职责不清:谁操作、谁监督、谁确认、谁负责,界限模糊

监管缺位:企业内部监督、外部监管都未能及时发现问题

外包/调试人员管理薄弱:临时人员、调试人员未纳入统一安全管理体系

反思: 

安全责任必须“到岗到人”。组织要用制度划清边界,用流程明确责任,用监督闭环管理。

(五)组织对标准的漠视:法规“有”,但不“用”

现象:

敞开式离心机仍在涉及易燃物料的场合使用

未按GB19815要求设置氮气保护、氧含量监测、静电接地联锁

未执行淘汰目录(安监总科技〔2015〕75号、应急厅〔2020〕38号)

组织层面的问题:

法规转化机制缺失:外部法规未转化为内部制度

标准执行无监督:即使有标准,也无人检查是否落实

技术升级滞后:为节约成本,使用落后设备,拒绝自动化、密闭化改造

反思: 

组织必须建立“法规—制度—执行—检查—改进”的闭环机制,不能等出了事才“补课”。

(六)从组织角度得出的系统性教训

序号

问题维度

典型表现

组织根源

1

操作行为失控

员工违规操作普遍

培训失效、监督缺失、职责不清

2

设备本质安全缺失

氮气保护未启用、静电接地不良

技术标准未落地、投用前检查缺位

3

制度执行虚化

规程无人执行、隐患排查走过场

管理体系“两张皮”、执行力弱

4

安全文化薄弱

谎报事故、重生产轻安全

领导力缺失、激励问责失衡

5

法规执行滞后

使用淘汰设备、未执行国标

法规转化机制缺失、技术升级滞后

6

试生产阶段失控

调试中事故频发

变更管理缺失、试生产安全审查缺位

(七)结论:事故是组织的“X光片”

每一次事故,都是对组织的一次“体检”。

从这10起离心机事故中,我们看到的不是“倒霉”或“偶然”,而是组织在制度、流程、文化、领导力等方面的系统性缺陷。

事故真正的教训是:

安全不是靠“运气”,而是靠“系统”;

组织不能只“管结果”,更要“管过程”;

领导不能只“喊口号”,更要“做表率”。


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来源:上饶市安盾科技有限公司

中国化学品安全协会
编辑:静安

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