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6起加氢工艺典型事故案例分析
2026-05-203

加氢工艺是国家安监总局公布的首批重点监管的危险化工工艺,具有高温、高压、临氢、物料危险性高的特殊性,这些因素决定了加氢属于危险性大、风险高的工艺过程

加氢工艺危险特点来自于以下:

①反应物料具有燃爆危险性,氢气比空气轻易扩散在空气中爆炸范围极宽(4%—75%氢气点火能很低氢气化学活性大具有高燃爆危险特性;氢气具有其它可燃气体或有机溶剂蒸汽所不具备的特点

加氢为强烈的放热反应,氢气在高温高压下与钢材接触,钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物,使钢制设备强度降低,发生氢脆

催化剂再生和活化过程中易引发爆炸;

加氢反应尾气中有未完全反应的氢气和其他杂质在排放时易引发着火或爆炸。

一、6起加氢反应装置典型事故案例

【事故案例1江西九江某石化企业柴油加氢装置“3·12”爆炸火灾事故

事故概况2018年3月12日16时14分,江西九江某石化公司60万吨/年柴油加氢装置加氢原料缓冲罐V501设计压力0.38MPa发生爆炸事故,造成2人死亡,1人轻度灼伤,直接经济损失约338万元。

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事故直接原因是:

循环氢压缩机C502B润滑油系统压力波动过程中,操作人员处置不当,导致循环氢压缩机C502B异常停机,加氢进料泵P501B联锁停泵。

P501B联锁停泵后的处置过程中,因出口阀门未及时关闭,且与P501B关联的两台单向阀失效,系统内的高压氢气通过停止运行的P501B反窜入V501,导致V501发生超压撕裂,并引发爆炸和火灾。

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【事故案例2泰兴市某医药化工有限公司氢化岗位发生闪报事故

事故概况:2018年5月3日13时49分左右,江苏省泰兴市某医药化工公司一期氢化岗位在换催化剂作业时发生一起闪爆事故,导致1名员工当场死亡,直接经济损失144.6万元
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事故经过:

2018年5月2日,该企准备全厂停产检修。

加氢1期1号氢化釜在5月3日0时53分反应结束,经过静置和压料作业,并进行了两次乙醇洗涤作业。

5时44分进自来水(约200升)并开启搅拌,一直到事故发生。

5月3日下午,加氢车间副主任王某某安排1号氢化釜撤催化剂作业。

13时41分许,1号氢化釜人孔打开。

王某某随后三次逐步打开该釜上真空阀,致使大量空气吸入1号氢化釜,与釜内乙醇蒸汽形成爆炸性混合气体。

接着王某某走到该釜人孔口,用水冲洗1号氢化釜搅拌桨叶及釜壁上的残余催化剂。

冲洗过程中,1号氢化釜闪爆,王某某被爆炸冲击波“撞飞”。

事故直接原因:

操作人员违章作业,在1号氢化釜入孔打开的状态下,未充氮气保护,反而打开真空泵,导致大量空气吸入反应釜内,与乙醇蒸气形成爆炸性混合气体,同时催化剂雷尼镍遇空气自燃,引发闪爆。


【事故案例3山东某石化炼油厂氢气泄漏着火事故

事故概况:2022年4月24日山东某石化炼油厂连续重整车间压缩机区域,发生气泄漏并引发着火,连续重整装置、加氢裂化装置紧急停工。

消防人员到达现场迅速展开扑救,0时20分切除氢气流程,保护性燃烧,1时20分彻底扑灭,火灾无人员伤亡,无环境污染,事故未造成人员伤亡。设备故障导致的氢气泄漏以及有效的应急处理和防护措施得当是事故未造成严重后果的主要原因。

【事故案例4某工厂中试装置在盐酸溶液中进行加氢反应取样操作爆炸

事故概况

某工厂中试装置在盐酸溶液中进行加氢反应。按照操作要求,使用3.2barg(320 kPa )的氮气进行吹扫,放空管线泄压,连续吹扫三次之后打开人孔盖进行取样。

2003年事故发生当天,操作人员按照要求使用氮气吹扫结束打开人孔盖取样时发生爆炸。

简易的流程图如下图1所示。

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1-反应釜操作示意图

事故原因:

通过事故调查,有以下几个原因导致此次事故的发生:

1.虽然使用氮气对加氢反应釜进行了三次吹扫,但是在反应釜人孔附近仍然有氢气存在。

2.由于反应搅拌等原因,反应釜人孔附近有铂催化剂残留,干燥后形成着火源。

3.取样时打开反应釜人孔后,空气进入反应釜上部空间,并与残留的氢气形成爆炸性爆炸环境,被点燃后发生爆炸。

事故教训:

1.反应釜氮气惰化有多种方式,需要综合考虑反应釜形状、设计压力、易燃物质的特性等因素。使用真空氮气惰化方式在一些情况下优于氮气加压惰化或者连续吹扫,特别是存在氢气的情况下。使用氮气加压惰化可能会导致氢气和氮气混合不均匀和氢气残留在反应釜上部空间。

2.如果设备为常压容器,不能承受正压和负压,则需要考虑设备形状和潜在的死角等影响以确保氮气置换完全,如采用从底部吹扫方式。

3.涉及高度易燃物质的,尽量避免打开人孔取样的方式,如尽可能采用采样阀或者其它密闭取样方式以防止空气进入设备内部。

4.在进行危害识别与风险评估时,对于涉及易燃气体或者液体的操作,需要识别所有操作步骤中形成爆炸性环境的可能性和有效的点火源,从而更加有效地管理各操作过程中的火灾爆炸风险。

5.精细化工行业涉及很多取样操作、反应釜人孔投料、干燥湿料投料等等,类似地需要考虑所有操作步骤中设备内部及人孔附近形成爆炸性环境的可能性及所有可能出现的点火源,从而采取相应的风险控制措施。


【事故案例5云南昆明某化工企业“12.12”较大窒息事故

事故概况:2024年12月12日17时41分左右,昆明寻甸某化工公司回收精制车间12万吨/年宽馏分煤焦油加氢装置一级反应器(以下简称加氢一级反应器)在检修期间,发生一起氮气窒息事故,造成3人死亡
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事故直接原因

该企业加氢一级反应器催化剂更换作业期间,反应器处于连续通入氮气进行正压保护状态,在发现加氢一级反应器结构篮(分布器)回装存在缺陷的情况下,企业车间现场安全管理人员违反《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第 4.1 条、第4.3 条、第4.4 条、第4.6 条、第 6.6 条、企业《受限空间作业安全管理规定》第 6 项 第 6.1 条和承包商《安全管理方案》第 11 项第10 条等规定,在未办理受限空间安全作业票、未开展作业危害分析、未穿戴相应的个体防护装备的情况下,车间现场管理人员违规组织中科信达作业人员对加氢一级反应器内结构篮(分布器)回装存在的缺陷进行修补作业在准备作业过程中,1人不慎吸入高浓度氮气,瞬间失去意识,从加氢一级反应器进料口(内径600mm)向反应器坠落,另外2 人在未穿戴相应的个体防护装备情况下盲目施救,均因吸入高浓度氮气缺氧窒息晕倒在反应器内,导致事故扩大。


【事故案例6甘肃某化企加氢反应釜超压闪爆事故

事故概况:2026年4月6日,甘肃酒泉玉门市某化企加氢装置发生事故,造成3人死亡、2人受伤。
    经初步了解,事故直接原因为1,8-二氨基萘生产车间加氢反应釜超压引发氢气泄漏闪爆。具体原因正在进一步调查中。

根据互联网查询信息:

1,8-二氨基萘的生产车间里,其核心工艺——加氢反应釜的工艺过程,本质上是1,8-二硝基萘在催化剂作用下的还原反应。这是一个环保高效的现代化生产方法,其核心的化学反应方程式如下:

C??H?(NO?)? + 6H? → C??H?(NH?)? + 4H?O

这个反应属于典型的硝基化合物催化加氢还原。

该工艺通常以1,8-二硝基萘为原料-5,替代了传统收率低、三废污染严重的铁粉还原法-6。在工业化生产中,这是一个在高压搅拌反应釜中进行的气-液-固三相反应。


二、6起加氢反应装置典型事故案例反思

从人性角度反思6起加氢工艺事故:失控的不是设备,是人心

技术分析可以找到事故的直接原因,但穿透这些表象,我们会发现:每一桩惨剧的背后,都站着一个个被“人性弱点”支配的人——侥幸、省事、自负、恐慌、麻木、盲从……这些深植于人性的软肋,才是事故真正的“点火源”。

以下从六个典型的人性维度,对这6起加氢工艺事故进行反思。

1、侥幸心理:“应该不会出事”——最危险的自我麻醉

案例1:两个单向阀自2002年安装后,15年从未检修,内漏量超标5万倍。没有人觉得“这次会出事”。

案例2:操作工在打开人孔、未充氮的情况下,直接开真空泵吸空气。他心里或许想:“以前也这么干过,没事。”

案例5:未办理受限空间作业票、未做危害分析、未戴防护装备,就进入氮气环境。所有人都在想:“就进去一下,能有什么事?”

人性反思:

侥幸心理是人类面对重复性低概率风险时的本能防御机制——大脑会自动弱化“小概率”的威胁。但加氢工艺的危险恰恰是“低概率、高后果”。安全管理的本质,就是用制度和习惯对抗这种本能。每一次“就这一次没事”,都是在给事故攒筹码。

2、省能心理(图省事、走捷径)——人天生喜欢“抄近道”

案例2:正确做法应是氮气置换保护、底部进料浸没清洗。但操作工选择“直接开真空泵抽”,因为省事、快。

案例4:正确做法是采用密闭取样阀。但打开人孔取样显然更方便,不用额外接管。

案例1:循环氢压缩机润滑油压力调整的关键阀门处,连压力显示和方向标识都没有。设计者和维护者都“省”掉了这些细节。

人性反思:  

人天生倾向于选择阻力最小的路径。如果安全操作繁琐、耗时,而违章操作简单、高效,那么在缺乏强监督的情况下,大多数人会选择后者。安全设计必须“让安全变得省事,让违章变得麻烦”。例如,设置机械联锁、强制顺序控制,使人无法跳过安全步骤。

3、过度自信与经验主义——“我干这行二十年了”

案例1:运行副部长张先平面对停机,未按应急处置卡下达指令,而是凭经验临场发挥,导致混乱。

案例5:车间管理人员自恃熟悉设备,不办票、不防护就直接进入反应器。

案例2:副主任王某某亲自操作,却犯下低级错误——越是“老手”,越容易轻视规程。

人性反思:

经验是一把双刃剑。长期重复同一操作会让人产生“闭眼都能做”的错觉,从而降低对风险的敏感度。

真正的专家不是凭经验蛮干的人,而是始终对规程保持敬畏、对未知保持警惕的人。企业应建立“质疑文化”——鼓励任何人随时对任何操作提出“这样安全吗?”

4、恐慌与盲目——紧急状态下,人往往“不思考”

案例1:在循环氢压缩机停机后的16分钟内,人员四次复位失败,内外操指令混乱,没人按预案执行。

案例5:第一人吸入氮气倒下,后两人不戴任何防护就冲进去施救——这是人类最原始的“救人本能”,但这种本能没有经过训练,就变成了盲目送死。

人性反思:

心理学研究表明,人在突发、高压、信息不全的紧急状态下,大脑会退化为“战斗或逃跑”模式,理性思考能力大幅下降。唯一有效的应对,是反复、情景化的应急演练,直到正确反应变成肌肉记忆。同时,必须在现场显著位置设置简明应急流程图,减少临时决策。

5、麻木与形式主义——制度成了“墙上画”

案例1:操作规程中参数与实际不符,应急处置卡内容缺失,但照样“发布执行”;培训考核流于形式,员工操作技能仍不掌握。

案例2:作业审批单照填、照批,但没有人真正去现场确认氮气置换是否完成。

案例5:公司有完善的受限空间作业规定,但现场无人执行。

人性反思:  

当安全制度变成“为了应付检查而存在”时,人就产生了“制度与我无关”的麻木感。这种麻木的根源往往是:制度本身不切实际、或从未被管理层认真执行。员工只做领导检查的事,不做领导要求的事。要打破形式主义,必须让管理者以身作则、让每一次违规都有后果、让每一次遵章都得到认可。

6、责任分散与沟通失效——“我以为他会做”

案例1:内操人员通知外操处理报警后,就不再跟进;两名内操之间职责不清;复位操作四人轮流试,没人明确“由谁负责”。

案例5:车间、承包商、安全员之间信息脱节,没人确认作业票和防护措施。

人性反思:  

在群体中,人容易产生“别人会做”或“不归我管”的心理,导致责任被稀释。明确到人的职责、闭环确认机制、强制沟通节点(如操作前喊话、操作后反馈),是打破责任分散的有效手段。

结语:

6起事故,表面是设备失效、操作失误、管理疏漏,本质是人性弱点在特定环境下的必然暴露。

我们不能指望人永远不侥幸、不省事、不恐慌。

真正可靠的安全,必须做到:

用自动化代替人的判断(减少认知负担);

用机械联锁强制人的顺序(防止走捷径);

用反复演练重塑人的本能(对抗恐慌);

用真诚的文化唤醒人的敬畏(打破麻木)。

安全管理的终极命题,不是“如何让人更小心”,而是“如何设计一个让不小心也出不了大事的系统”。 

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来源:上饶市安盾科技有限公司、石化与安全研学、有机化工安全笔记、翊员科技EHS

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编辑:佑安

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