“患生于所忽,祸发于细微。”化工生产中,往往是一次不经意的巡检疏忽,一颗看似微不足道的螺帽开裂,最终压垮安全生产的防线。
2025年8月29日14时,我司罐区操作人员开展日常巡查时,发现环氧丙烷A罐存在物料泄漏。操作人员第一时间撤离危险区域,并将险情上报生产部。生产部管理人员佩戴防护装备到场核查,凭经验判定泄漏原因为法兰垫片破裂。
随后,公司立即启动应急预案,开展处置工作。
第一时间在罐区周边设置警戒线,严禁人员、车辆通行,有效隔离风险区域。紧急开展倒罐作业,将A罐内40余吨环氧丙烷物料导入B罐;同时持续对泄漏点进行水喷淋,降低物料挥发风险。
与此同时,安排专人使用便携式可燃气体检测仪,实时监测警戒线内可燃气体浓度,动态掌握现场风险。及时向集团调度及周边相邻企业通报情况,做好联动预警,防范次生风险扩散。
倒罐完成后,针对罐内0.3MPa余压,通过气相管将残余气体导入水封罐处理;排气过程中持续喷淋消防水,并在排放口下风向50米处动态监测,直至可燃气体浓度归零、放空作业结束。
本次隐患处置响应迅速、流程规范、措施有效,未造成人员伤亡及重大次生事故。
但是经后续深度核查,本次泄漏真实原因为法兰处单颗螺帽开裂(如下图)。
该螺帽裂缝系长期疲劳损伤所致,属于渐进性、隐性隐患,非当日突发。进一步追溯发现,故障螺帽已连续服役10年,远超常规维保周期;日常巡检仅关注设备外观、显性泄漏等表面状态,对法兰螺帽细微裂纹、老化、锈蚀等隐患排查不到位,导致长期存在的设备缺陷未被及时发现,最终引发泄漏。
在泄压放空完成后,工作人员顺利更换开裂螺帽,真正消除了泄漏隐患。
本次环氧丙烷储罐泄漏隐患,虽未造成严重后果,但由于一颗服役超过10年从而疲劳开裂的螺帽引发险情,暴露出我们在设备设施管理上的明显不足,以及处置初期因经验主义导致的故障误判,额外开展了倒罐、放空等高风险作业,增加了处置成本与次生风险概率。这绝不只是一次简单的设备偶发故障处置,更是一场因“细节失控”“经验主义”而引发的惊心动魄的风险排除战役,教训深刻、引人警醒,也为企业安全管理提供重要启示:
摒弃经验主义,筑牢精准排查防线
设备隐患排查绝不能主观臆断、依赖经验。对储罐法兰、阀门等关键部位,必须摒弃固化思维,开展全方位、精细化核查,逐一排查垫片、螺栓、螺帽等关联配件状态,以严谨求证替代经验判断,从源头避免因误判扩大处置风险。
做实日常巡检,紧盯隐性微小隐患
日常巡检是防范设备事故的第一道关口,绝不能流于形式。需细化巡检标准、扩大排查覆盖面,重点关注法兰螺帽、密封件等细小关键配件,常态化排查细微裂纹、老化、锈蚀等渐进性隐性隐患,提升隐患识别能力,将风险消灭在萌芽状态。
强化全生命周期管理,规范关键设备维保
高危关键部位承压配件直接关系设备运行安全,必须严格落实设备全生命周期管理要求。对长期服役的螺栓、螺帽、垫片等核心配件,采购严把质量关,严禁超期服役,定期开展性能检测,严格执行强制性更换制度,杜绝仅以外观完好判定合格的粗放式管理,从源头规避老旧配件疲劳断裂风险。
优化应急研判机制,降低次生事故风险
应急处置既要快速响应,更要精准施策。后续需完善设备隐患应急研判机制,提前梳理关键设备常见隐患及处置要点,强化作业人员专业培训,避免因初始误判开展不必要的高风险作业,提升应急处置的科学性、高效性,切实筑牢化工生产安全防线。
作者:杭州电化助剂化工有限公司安全总监 石成利
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